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廣東益民水處理科技有限公司

超濾+反滲透化工污水深度處理回用系統(tǒng)介紹

時間:2016-10-8閱讀:788
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超濾+反滲透化工污水深度處理回用系統(tǒng)介紹

超濾+反滲透化工污水深度處理回用系統(tǒng)處理效率高、出水水質(zhì)好、污泥少,水力停留時間短、占地面積小,易清洗、易更換、運行穩(wěn)定、運行成本低,耐沖擊能力強、COD和色度去除效率高。化工廢水治理回用工程,處理后出水全部回用于循環(huán)水補充水或鍋爐補給水。 

 

超濾+反滲透化工污水深度處理回用系統(tǒng)對化工污水經(jīng)生化處理后排水進行污水深度處理現(xiàn)場試驗,近五個月的現(xiàn)場試驗結(jié)果表明:采用超濾+反滲透的污水回用處理工藝,進水濁度變化范圍0.5 NTU~7.0 NTU,產(chǎn)水濁度始終能小于0.2 NTU,進水電導變化范圍2500 µS/cm~3 000 µS/cm,產(chǎn)水電導小于100 µS/cm,出水水質(zhì)達到回用要求,工藝可行。通過現(xiàn)場試驗,選擇了合適的運行參數(shù)、化學清洗條件,實現(xiàn)了膜裝置穩(wěn)定運行。

 

以微濾+反滲透為主體的污水深度處理項目,微濾設計水量為420 m3/h,反滲透產(chǎn)水量為160 m3/h。污水深度處理裝置經(jīng)過近2 a的運行調(diào)試,雖然實現(xiàn)了雜用水的連續(xù)供應,但由于微濾出水SDI不穩(wěn)定(3.5~6.0),且反滲透預處理系統(tǒng)能力不足,造成反滲透裝置運行期間跨膜壓差高、產(chǎn)水量下降過快、化學清洗頻繁,無法實現(xiàn)反滲透裝置的長周期連續(xù)運行。主要確定UF+RO膜法工藝設備運行方式、運行參數(shù),為工業(yè)化的設計與應用提供依據(jù);研究UF+RO膜法工藝的化學清洗周期及化學清洗方法。

 

工藝流程及試驗方法

采用的工藝由超濾(UF)和反滲透(RO)單元組成,終沉池的出水經(jīng)泵提升進入氣浮池,進一步去除水中的懸浮物、膠體等污染物,氣浮處理后的出水進入纖維過濾器進行過濾,出水加入ClO2溶液殺菌消毒,進入水箱。為了進一步提高水質(zhì),將水箱中的水經(jīng)過超濾+反滲透膜進一步深度處理,去除水中的懸浮物、細菌、藻類、膠體物及無機鹽類等污染物。超濾膜為外壓死端過濾,過濾周期30 min;設計膜通量50 L/(m2˙h);水回收率≥90%。反滲透膜設計膜通量20 L/(m2˙h),水回收率70%。進水調(diào)節(jié)pH值為6.5±0.2,進水加阻垢劑3.5 mg/L,進水加還原劑(根據(jù)進水ORP或余氯調(diào)節(jié)加藥量)。

 

超濾產(chǎn)水水質(zhì)

超濾對濁度的去除效果很穩(wěn)定,進水濁度變化范圍0.5 NTU~7.0 NTU,產(chǎn)水濁度始終能小于0.2 NTU,濁度去除率為70%以上。超濾膜對COD的處理效果有限,處理效率在5%~10%。超濾產(chǎn)水SDI值隨出水水質(zhì)變化并不明顯,90%的情況下其值小于3.0,達到了預期設計指標,效果較好。

 

正常情況下SDI值小于3.0,膜片表面干凈。現(xiàn)場試驗期間有短時間超濾產(chǎn)水SDI值大于3.0,膜片表面呈深褐色,且超濾膜運行壓力上升較快。由燒灼試驗、電鏡掃描和能譜結(jié)果分析超濾反洗脫落物主要為有機物;對SDI膜面截留物及燒灼試驗殘渣進行電鏡掃描和能譜分析,主要為Mn、Co、Al等金屬污染物。可見超濾膜的有機污染和金屬無機污染風險并存。對超濾進出水采用凝膠色譜分析,進出水中有機物均為低分子量有機物,沒有顯著差異,分子量分布小于 1 500。

 

反滲透產(chǎn)水水質(zhì)

反滲透脫鹽效果很穩(wěn)定,進水電導變化范圍2 500 µS/cm~3 000 µS/cm,產(chǎn)水電導小于100 µS/cm,系統(tǒng)脫鹽率維持在97%,經(jīng)過化學清洗后其性能沒有下降反滲透進水pH前期控制在6.5±0.2,后期控制(不調(diào)酸)在7.0±0.2,產(chǎn)水pH在5.0~5.5;試驗期間主要采用進水ORP 檢測和余氯分析相結(jié)合,通過調(diào)節(jié)還原劑加藥量,對反滲透進水余氯控制。控制進水ORP小于100 mv,反滲透進水余氯可以小于0.1 mg/L,甚至檢不出。

 

反滲透進出水pH值與ORP值

對深度處理工藝更換下來的反滲透膜元件進行污染物分析,由燒灼試驗結(jié)果分析可知反滲透膜面截留物主要為有機物;用電鏡掃描和能譜分析反滲透膜面截留物燒灼殘渣,主要為Ca、Si、O、Al、Mn等無機污染物,與超濾膜污染物分析結(jié)果有所不同,反滲透膜結(jié)垢風險加大。

 

化學清洗試驗

針對現(xiàn)場水質(zhì)及膜系統(tǒng)運行情況,通過多次對超濾及反滲透進行化學清洗試驗,得到適合現(xiàn)場使用的化學清洗方法。

 

超濾反洗方式為氣擦洗30 s;反洗上排25 s,反洗下排25 s,正沖35 s。超濾輔助運行條件(化學分散清洗):當壓差上升到0.08 MPa,先運行堿洗步驟:0.1%NaOH+0.2%NaClO3溶液,循環(huán)10 min~20 min;正沖5 min~10 min;再運行酸洗步驟:1%草酸溶液或0.4%鹽酸溶液,循環(huán)10 min;正沖5 min。超濾膜和反滲透膜經(jīng)過化學清洗后,壓力恢復良好,系統(tǒng)運行正常。反滲透每4 h~6 h沖洗一次,沖洗時間2 min,進水用鹽酸調(diào)節(jié)pH為6.5~7.0,納爾科PC191阻垢劑投加濃度3.5 mg/L,進水余氯控制小于0.1 mg/L。

 

現(xiàn)場試驗結(jié)果表明:企業(yè)現(xiàn)有預處理單元(氣浮+纖維過濾)的處理能力基本穩(wěn)定,后續(xù)采用“超濾+反滲透”污水回用工藝路線,技術(shù)上可行;

 

選擇了合適的運行參數(shù)、化學清洗條件,實現(xiàn)了“超濾+反滲透”裝置穩(wěn)定運行。現(xiàn)場試驗獲得的各種數(shù)據(jù),可以為化工廢水達標外排污水回用一期項目完善工程設計提供依據(jù);

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