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大型生活污水處理設備多少錢

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更新時間:2020-06-02 10:30:36瀏覽次數:531次

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離線清洗時,去除膜表面附著的污泥不要用高壓水槍,有可能會對膜造成損傷。
用酸進行系統外清洗時,可以事先做一個 測試模型,來確認酸清洗的效果。另外,清洗條件要以每次的原水的性狀來決定。

大型生活污水處理設備多少錢

今天為大家介紹污水處理中的活性污泥法在運行中出現問題及解決對策第213-243個問題,內容如下:

問題213:

工藝:粗格柵——細格柵——旋流沉砂池——氧化溝——二沉池——出水目前運行情況:進水有機物濃度較低,一般在100mg/l以下,BOD更低,不超過30mg/l,SV30只有3%,無機成分較大,鏡檢微生物基本沒有,剩余、回流污泥濃度也很低!目前出水基本達二級標準,就是SS不達標(個人認為是由于污泥濃度低,沒有菌膠團,絮凝性差,導致二沉跑泥)。氧化溝:轉盤曝氣,溝有效水深4.5m,老式的pasveer氧化溝,SV30只有2—3%,鏡檢微生物基本沒有,活性菌膠團也基本沒有。二沉:周進周出,直徑36m,4座,有短流跑泥現象,我想是由于污泥濃度低,絮凝性差的原因。請問有什么好的辦法(投資少,見效快),短期內能解決出水SS超標問題?

回答:

降低DO看看在低負荷情況下,需要降低曝氣來提高活性污泥的性能。

問題214:

近我們系統一直處于低負荷運行狀態,差不多10天前,系統停止進水了一端時間,可能是曝氣量沒控制好,第二天就出現了SVI和SV同時大幅度下降,目前SVI只有40、SV在15左右(正常時SV在60)上清液混濁,前幾天鏡檢觀察下來微生物優勢種為下毛目、腹毛類鼬蟲和變形蟲屬,還有一些楯纖蟲、鱗殼蟲(只是殼),前段時間SVI驟降的時候還發現較多的絲狀菌?有時候會有一些鐘蟲和累枝蟲,輪蟲很少,有一些中間性活性污泥微生物。我懷疑是由于負荷過低導致了解絮,于是降低了生化池DO,但效果不明顯,COD還是較高,TN、氨氮也忽高忽低,這幾天鏡檢的結果感覺微生物有所好轉,楯纖蟲和鐘蟲數量增多,輪蟲也是,有一些中間性活性污泥微生物,絲狀菌很少,污泥顆粒絮凝性較差。我還想加一些污泥負荷,但每次生產負荷略為升高,都會導致生化池出水COD升高,我覺得這可能與我們MLVSS低和內循壞太大有關。排泥也想啊,但還是mvlss低啊,不敢多排。

回答:

絮體看上去還是可以的,感覺污泥負荷還可以提高點的,你倒是可以不增加進水濃度,通過降低污泥濃度來引導微生物的更新。曝氣量不要太大了,看上去部分活性污泥活性不是太好。

問題215:

沉淀池上面死泥多,一個星期左右后,就變少了。

回答:

如果是沉淀池的話,通常有如下原因:

1、反硝化導致的污泥上浮(曝氣池無浮渣)

2、絲狀菌膨脹導致的污泥粘度增加,繼而進入沉淀池后,夾氣上浮(此時曝氣池也會有同樣的液面浮渣)

3、污泥中毒導致污泥上浮(通常伴隨出水渾濁)

4、還有PH值變化過大導致的污泥上浮。

問題216:

焦化廢水主要工藝為重力出油--氣浮—調節池--A/O—一沉—接觸氧化池—二沉—出水其中調節池設有穿孔曝氣管,池內放有活性污泥,溶解氧在0.5左右,實際調節池相當于一個水解酸化池,一沉池的污泥回流到調節池。A/O系統采用回流的方式,O池的混合泥水直接用泵抽至A池。設計水量為120m3/h目前實際水量為120m3/h。進水的酚為900mg/l左右,氰為20mg/l左右,COD為5000mg/l,NH3-N比較不穩定,有時500mg/l左右,有時200mg/l,出水酚為10mg/l,氰小于0.5mg/l,NH3-N:150-250mg/l,COD:200-500mg/l,好氧池大概有40m3/h的稀釋消泡水,MLSS為6000mg/l,0池溶解氧在2mg/l,A池溶解氧為0.2mg/l,接觸氧化池溶解氧為1-2mg/l,每天加*75kg,好氧池SV30為20%左右,調節池SV30為30%左右。目前的主要問題:1、A池池面有大量浮渣,跟本清理不完,浮渣含有大量微小氣泡,長時間后浮渣變黑,形成一層波紋狀泥層,外觀十分難看。2、調節池、A池、O池SV30上清液十分渾濁,污泥解絮非常嚴重。3、調節池、O池有大量棕褐色非常粘稠狀泡沫,調節池打撈過一次,一個晚上之后又全部出現了。接觸氧化池有大量的棕黃色泡沫,每1-2小時就需要用水沖一次(原水進水有水躍的地方都有很多泡沫)4、A池采用的是推流器攪拌機,感覺效果不明顯,目前正在新增加機械攪拌器。調試已有一個多月。

回答:

從處理污染物去除率來看還是可以的。幾個回流可能是問題點。厭缺氧菌種和好氧菌種不同,將好氧菌回流到調節池容易導致污泥解絮,并影響后段工藝的效率發揮。
一體化污水處理設備膜清洗時的注意事項給大家分享如下,供大家參考:
1、在線清洗。在藥液遍及到膜組件整體表面時,確保藥液與膜表面附著物的接觸時間足夠也很重要。并且,注入藥液過程中及靜置過程中,一定要停止曝氣。若持續曝氣時,藥液擴散、稀釋到槽整體,導致膜表面清洗效果低下。
2、離線清洗時,去除膜表面附著的污泥不要用高壓水槍,有可能會對膜造成損傷。
3、用酸進行系統外清洗時,可以事先做一個 測試模型,來確認酸清洗的效果。另外,清洗條件要以每次的原水的性狀來決定。
4、無論在線還是離線,同時進行酸清洗與次氯酸鈉清洗時,在酸清洗與次氯酸鈉清洗中間,膜片及附帶設備要充分進行水洗。酸與次氯酸鈉混合時,有產生有du氣體的危險,要小心。
5、清洗MBR膜時,還要注意勞保防護。

問題217:

好氧池培養期間,PH下降很快,鏡檢只發現少量的鐘蟲和累枝蟲,SV30倒是有增加,怎么盡快把污泥培養起來?

回答:

1、要看看進水是否存在導致PH值減低的情況。

2、說明目前培養進程還是良好的

3、說明污泥活性較高

4、如果能夠適當提高進水底物濃度將有助于活性污泥培菌進程另外曝氣量需要控制好,如果DO不低于2的話,可以減低曝氣量。

問題218:

春節休息9天,每天進2-3噸料,平時進15噸的,就是白天進料曝氣,晚上不曝氣,控制加班,現在發現池有問題,水有點發白了,菌膠團少了,蟲子看不到,不知如何恢復。

回答:

可能是進水好了,曝氣多了導致的,逐漸恢復進水后,負荷得到修正,則系統也會慢慢修正過來的。在滿足DO時盡量減低曝氣量。

問題219:

我們采用的傳統活性污泥法(3組)與AA/O(1組)結合工藝,生活污水與工業廢水比例為6/4,污泥負荷比=0.2左右,進水COD=300mg/l左右、氨氮=50mg/l左右,總磷=3mg/l左右,BOD=120mg/l左右,出水COD=50mg/l,氨氮=25~30mg/l,總磷=1~2mg/l,BOD=29mg/l.從今年一月八號至今,氨氮出水一直不好,達標時很少,生化池泥濃度=2500mg/l,DO控制在出水端為1~2mg/l左右,傳統組SRT較長,污泥回流比=60,四組生化池在二沉池共同分配,二沉池出水較好,有時偏黃些,本廠處理水量為十萬立方/天,為24小時連續運行,對于目前氨氮出水,采用以下措施:由于處于冬季,泥齡較長些,剩余排放量小,回流量為60%,盡量保持生化池溶解氧充足。卻不見好轉。

回答:

1、PH值是否偏低,請確認下。

2、污泥負荷高了,不利于硝化菌生長,可以減低排泥,提高污泥濃度,來間接減低污泥負荷。

3、另外,可以適當加大外回流量看看。

問題220:

我們廠是a/a/o活性污泥法工藝,由于冬季排泥不能保證連續的排泥,因此污泥濃度控制比較高(4300mg/l左右),夏季3600mg/l左右,春節前后我們發現隨著氣溫回暖,活性污泥出現明顯的絲狀菌膨脹現象,從數據、現象看應屬于中度膨脹,我們的措施是排泥、保證曝氣量。但是由于仍然不能保證連續排泥,1星期前,連續2天大量排泥(泥令降到9天以下),其結果就是出水氨氮從4mg/l升到10mg/l左右,一直持續到現在,期間也隨著污泥濃度減少了do,但是出水氨氮數據上升更為明顯。因此do一直比較高保持都在4mg/l以上;do高二沉池明顯有懸浮顆粒,出水也有棵類,但是奇怪就是ss不超標。我們現階段如何調整?我們排泥、保持do的措施是否正確?為什么氨氮突然就升高了,數值再也沒有下來,是不是再由于do高再貳臣池發生了反硝化反映?我們感覺我們現在就像一個惡性循環,要保證出水氨氮就得保持高do,但是其結果就是二沉池出水棵類相當明顯,而氨氮也沒有明顯下降。

回答:

排泥后負荷被相對的提高了,如此不利于硝化菌繁殖,所以可以維持高曝氣,但排泥要降下來,用以提高負荷。

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