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濰坊凈源環保設備有限公司

養殖污水處理設備

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集約化養豬場玻璃鋼一體化污水處理設備

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產品型號JY

品       牌凈源

廠商性質生產商

所  在  地濰坊市

聯系方式:許福強查看聯系方式

更新時間:2018-05-10 15:25:56瀏覽次數:156次

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經營模式:生產廠家

商鋪產品:10102條

所在地區:山東濰坊市

聯系人:許福強 (15689807168)

產品簡介

集約化養豬場玻璃鋼一體化污水處理設備
凈源環保只做好的設備服務于消費者,選擇凈源環保你不會錯,原材料采購嚴格,設備工藝*,物流快速,設備的使用產生的費用低廉,凈源環保污水處理設備的設計一直圍繞節能降耗,力求更好的服務于消費者。

詳細介紹

集約化養豬場玻璃鋼一體化污水處理設備

污水處理可采用“預處理→一級強化處理→消毒"的工藝。通過混凝沉淀(過濾)去除攜帶病毒、病菌的顆粒物,提高消毒效果并降低消毒劑的用量,從而避免消毒劑用量過大對環境產生的不良影響。

1 廢水來源及水質(許:)

集約化養殖基地,主要以養殖為主,年出欄1萬余頭。廢水豐要包括尿、部分糞和舍沖洗水,另外還有生活區所產生的生活污水。原每日排放的高濃度污水約150m3,原工藝設計以該水量進行設計,設計進水水質及排放標準如表1所示。處理出水要求達到污水綜合排放標準(GB 8978—1996)二級排放標準。

污水處理設備用陽離子聚丙烯酰胺作為污水運營污泥脫水劑。在和客戶溝通的過程中,客戶經常問到在污水處理污泥脫水過程中,污泥脫水劑投加量的問題。要相對準確的知道污泥脫水劑投加量的問題,首先了解這些參量,污泥的含水率,泥餅含水率,進泥量,進藥量,配藥濃度等。

集約化養豬場玻璃鋼一體化污水處理設備

2 原廢水處理工藝

2.1 原工藝流程

原廢水處理工藝為沼氣池+生物接觸氧化池+氧化塘工藝,具體流程如圖1所示。


本工藝為典型的養殖廢水處理工藝,廢水經厭氧接觸法(沼氣池)處理后去除大部分COD、SS,之后進入好氧生物接觸池進行好氧生化處理,經兩次沉淀后進入氧化塘講行自然處理,之后排放。

厭氧接觸法是厭氧活性污泥法的一種類型,具有話用范圍廣、工藝穩定、緩沖能力較強以及消化池能夠保持較高的污泥濃度和有機物去除效果較好的特點;好氧接觸法生物固體量多,水流*混合,故對水質水量的驟變有較強的話應能力,較為話合對厭氧出水講行處理;氧化塘工藝是藻菌共生體系,藻類在氧化塘中光合作用能夠提高溶解氧濃度,強化好氧微生物的降解作用。因此從理論上而言本工藝是較為可行的方法。若按正常水質水量及工藝參數運行,基本可滿足排放要求。

污水處理企業如何將行業中優秀污水處理廠的管理經驗推廣到所有廠站,同時提升公司整體管理水平。


 

2.2 主要構筑物及其設計參數

調節池:工藝尺寸為6.0mx6.0mx4.2m,有效容積144m3。

沼氣池(厭氧接觸池):工藝尺寸為5.0mx5.0mx8.0 m,有效容積1750 m3,3座,COD容積負荷為1.7?2.0 kg/(m3*d)。

接觸氧化池:工藝尺寸為12.0mx8.0mx3.0m, 有效容積200m3。

初沉池:工藝尺寸為3.0 mx3.0 mx5.5m,有效容積45 m3。

二沉池:工藝尺寸為3.0mx3.0 mx5.5 m,有效容積45m3。

氧化塘:面積2000 m2,水深1m,總有效容積為2000m3。

關于水污染的話題不斷被提起,特別是地下水污染問題,浙江杭州、溫州等地有農民或者企業家出資請*長下河游泳,以此來引起大家對水污染嚴重程度的關注,雖然各個*長都選擇了沉默或者拒絕,但是民眾環保意識的覺醒,對水污染的關切程度達到了*。

2.3 原工藝存在問題

養殖場于2012年投產運行,原水處理工藝隨之運行,在原工藝運行過程中,隨著調試運行正常,出水基本能夠達到國家排放標準。然而隨著時間的推移,工藝出水逐漸出現SS偏高,出水水質變黑、變臭現象,經水質檢測發現,主要是SS、COD及氨氮超標。由于出水SS質量濃度由原來小于150mg/L 升高至800mg/L,而氨氮質量濃度也一直保持在40 mg/L以上。無法達標,從而造成收留出水的氧化塘惡臭,嚴重影響周邊環境。

逍遙游:你一個月大的其實就喂幼犬就行,的營養比較均衡。用開水泡喂它,水放多了拉的屎會稀一些,這個自己試下就知道了。不用再喂什么別的營養品了。像什么發育寶、鈣胃能什么的怎么也要3個月后再喂。補多了反而起反作用的!
對工程出現的問顳講行現場調研及水質監測分析之后,得出如下結論:

1)主要原因,是因為該養殖場的規模講行了擴大,廢水水量從150m3/d增加至200m3/d,導致運行負荷太高所致。原厭氧接觸池的COD負荷為1.7? 2.0kg/(m3*d),為15?25攝氏度的溫度條件下COD容積負荷的高值,當水量從150m3/d增大到200m3/d時,勢必引起負荷從而導致系統的承受能力降低,厭氧系統出現較大問題。

2)根據講出水水質情況,沼氣池出水、接觸氧化池出水、氧化塘出水的水質均超標。從原沼氣池的進出水口設計圖及現場實際可以看出,該池進出水口的標高基本在同一高度,在初始運行時,未出現出水短流,何經討*運行,污泥積累、設備維護不善等原因,厭氧污泥沒有發揮效果,從而導致后續的構筑物軺負荷而無法達標運行。

微生物的鏡檢:水處理的微生物看多了就能分清楚了,這沒有什么方法。


3 工藝改造 

3.1解決方案

針對上述原因,提出改講工藝如下:

1)針對運行負荷太高,在厭氧接觸池部分增加填料以增加厭氧污泥的濃度,從而滿足因廢水暈后而增加的污泥負荷,同時對厭氧接觸池進行一定的改進。

2)好氧部分增加膜生物反應器工藝,在本工藝中,不對生物接觸氧化池做改動,原工藝有兩個沉淀池,即初沉池和二沉池(原設計思路是為了將SS去除更好),本改進工藝將膜組件放入原工藝初沉池中構津浸沒式膜生物反應池,對出水水質進行把關處理。

具體方案為:1)原設計沼氣池已經造成進出水短路,未能發揮厭氧反應器效果。可將沼氣池進水口下調,同時在池底污泥區的上部增設1m厚度的填料,形成復合型厭氧接觸池;2)利用原初沉池,將膜組件浸沒入池中,構建膜生物反應器;3)經核算,原工藝設置風機出風量較大,可利用工程現有羅茨風機供氣,其供氣量可滿足膜生物反應器的處理需氣要求;4)利用原工藝二沉池作為設備間(膜反應器的抽吸泵,反沖泵,反沖水箱、電控設施等),出水進入氧化塘。

3.2 改造后工藝流程

改造后工藝流程如圖2所示,廢水經復合型厭氧接觸池處理后去除大部分COD、SS,之后進入好氧生物接觸池進行好氧生化處理,經MBR強化處理后講入氧化塘講行自然處理,之后排放。


通過增加填料對污泥濃度進行有效地提高,從而保障污泥負荷的正確參數,增加廢水的處理效果,在理論上是可行的,是我國很多污水廠提標改造的主要技術工藝。而膜生物反應器工藝具有占地小、負荷低的特點,膜組件具有高效截留作用可出水SS良好。經改講后的工藝對廢水講行處理,可汰到較好的處理水平。

改講后主要設備如表2所示。


 

傳統微電解材料表面積太小也使得廢水處理需要很長的時間,增加了噸水成本,這都嚴重影響了微電解工藝的利用和推廣。

4 運行效果

經過工藝改講后,進行系統的調試及運行,由于厭氧反應池及好氧反應池內的污泥活性并未喪失,因此系統恢復運行很快,同時改講后的MBR池也使用好氧接觸池的剩余污泥及部分從市政污水廠剩余污泥,并使其中污泥質量濃度維持在8g/L左右。經過2個月左右的調試,系統穩定運行,出水水質為:COD為 80?100mg/L、、BOD5為15?20mg/L,氨氮、SS的質量濃度分別為8?10、50?70mg/L,可達到污水綜合排放標準(GB 8978—1996)二級排放標準。

5 經濟性分析 

5.1預算

MBR系統價格:人民幣20萬元,沼氣池填料系統1萬元。

5.2 優缺點

優點:1)出水清澈,幾乎無SS,氨氮亦可降低到zui小值,達標較容易;2)不需要每天加藥混凝,只需定時 (每幾個月)加反沖洗膜的藥劑;3)自動化程度高,管理方便;4)施工方便;5)產泥少,幾乎無需排泥。

缺點:1)相對較大;2)有電耗。

5.3 運行成本

在原有風機不變的情況下,增加的電耗為MBR自吸泵的耗電量為12kWh,電費按1元/kWh計,則增加的電量約0.06元/m3;MBR的藥劑清洗費用,增加成本約為0.1元/m3;原運行成本主要為電耗及人工費用,約為1.38元/m3。

因此,改講后工藝的運行成本為1.54元/m3廢水,比原工藝運行成本增加約0.16元/m3。

6 結論

采用改進后的工藝流程即厭氧+好氧+MBR+氧化塘工藝對養殖場廢水進行處理,具有良好的處理效果,耐沖擊負荷能力強。

廢水處理運行總成本約為1.54元/m3,出水COD為 80?100mg/L、BOD5為15 ?20mg/L,氨氮、SS的質量濃度分別為8?10、50?70mg/L,出水各項指標均達到污水綜合排放標準(GB 8978—1996)二級排放標準。

采用膜組件代替初沉及二沉池實現泥水分離,使反應池內單位容積微生物量大,具有容積負荷高、 出水穩定、改講方便等優點。氧化塘不僅可對污染物進一步去除,同時兼有景觀功能。

主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(BOD,COD物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標準,懸浮物去除率達95%出水效果好。

 


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